一、前言
發(fā)電機轉子滑環(huán)是動靜接觸和交換能量的設備,受勵磁電流、碳刷壓力、碳刷與滑環(huán)表面的磨損以及制造工藝影響,在長期運行過程中,容易在碳刷和滑環(huán)間發(fā)生冒火,若不及時處理,將形成惡性循環(huán),影響機組安全運行。某電廠#6發(fā)電機為東方電機廠生產(chǎn)的QSFN-300-2-20B型同步發(fā)電機,采用自并勵靜止可控硅勵磁系統(tǒng)。該#6機組在運行一個多月中突然出現(xiàn)碳刷彈簧斷落,滑環(huán)磨損情形卻較為少見,值得認真分析事故原因,吸取教訓,制定防范措施。
二、事件經(jīng)過
1、8月20日,運行人員發(fā)現(xiàn)#6發(fā)電機轉子有兩個碳刷架彈簧斷開,碳刷有跳動現(xiàn)象,當天維修人員處理更換了3只磨損嚴重的碳刷,檢查碳刷集電環(huán)有磨損窩槽,兩個碳刷架因彈簧斷開,取出碳刷,暫未更換。要求各班加強檢查及更換。
2、8月22日,編制#6發(fā)電機勵磁碳刷特殊檢查記錄表格,要求每隔2小時檢查一次碳刷電流、溫度、長短及火花、振動及更換情況,詳細記錄更換過碳刷,共發(fā)現(xiàn)彈簧斷落3根。
3、8月31#6發(fā)電機按中調令停機解列備用,維修檢查發(fā)現(xiàn)兩滑環(huán)中部位置已磨損成W 型,并有個別碳刷振動劇烈,部分碳刷恒力彈簧被振斷。
三、原因分析
碳刷和滑環(huán)間工作面的磨損有兩種:1、純機械磨損;2、在電流作用下的電氣磨損和機械磨損(即電腐蝕)。
電腐蝕的直接原因為滑環(huán)與碳刷之間產(chǎn)生電火花,使滑環(huán)過熱,從而燒灼滑環(huán)表面。為控制電火花的產(chǎn)生,應盡量減小滑環(huán)與碳刷之間的接觸電阻。為防止滑環(huán)表面過熱,應適當減小接觸面的電流密度。電腐蝕的最終后果是滑環(huán)表面由于電火花而灼傷,使滑環(huán)表面凸凹不平。
(一)電腐蝕引起滑環(huán)磨損可能性不大,原因如下:
1、電腐蝕導致滑環(huán)表面凹凸不平過程相對較長,運行當中會有過熱或火花出現(xiàn),更換下的碳刷表面會留下凹凸不平痕跡。復查#6機大部分更換下的舊碳刷,表面并無明顯磨損痕跡。
2、運行過程中檢查并無發(fā)現(xiàn)碳刷有過熱及火花現(xiàn)象,本次開機從7月26日到8月20日發(fā)現(xiàn)彈簧斷落,自8月22日起通過對碳刷進行特殊維護巡檢監(jiān)測,數(shù)據(jù)表明即使在碳刷過短、磨損嚴重的情況下,最高點溫度為100℃左右,低于規(guī)程規(guī)定≦120℃。對比同等長度碳刷在另一極溫度、振動也在正常范圍,與出現(xiàn)振動加劇一組碳刷對比并無明顯區(qū)別。在未出現(xiàn)異常振動、彈簧斷落前,滑環(huán)、碳刷發(fā)熱溫度只會更低。因碳刷過短、壓力不夠、接觸電阻過大導致滑環(huán)、碳刷表面過熱引起電腐蝕推論缺乏依據(jù)。
3、2016-7-25 機組開機啟動前,維修對#6發(fā)電機碳刷進行檢查更換,過短碳刷已更換掉,碳刷長度也符合檢修要求,開機后20多天碳刷磨損程度不太可能過快過短。據(jù)維修當時更換過#6機碳刷多根,當時發(fā)現(xiàn)有2個彈簧片斷落,發(fā)現(xiàn)碳刷有輕微凹凸痕,但未告知控長、值長及相關專責,也未見記錄。
4、今年以來#6機組頻繁啟停,機組連續(xù)運行時間很少超過一個月,每次停機均聯(lián)系檢修進行碳刷檢查更換,復查換出舊碳刷表面光滑、未發(fā)現(xiàn)明顯劃痕。檢修與運行共同把關,確認碳刷長短均符合要求,無卡涉現(xiàn)象。
5、運行中按定期工作規(guī)定要求每天進行發(fā)電機勵磁滑環(huán)碳刷檢查、清掃、更換,無發(fā)現(xiàn)彈簧及碳刷存在溫度過熱,冒火花等異常情況,碳刷表面磨痕光滑無異常。
(二)異物導致機械磨損原因推測:
1、個別彈簧片質量不佳,導致運行中疲勞斷裂脫落,因無彈簧力作用,碳刷表面有輕微磨痕,開機前未引起維修及運行足夠重視。由于恒力彈簧缺失,碳刷壓力為零,使其它碳刷上分擔的電流增加,從而使滑環(huán)溫度升高,碳刷和滑環(huán)溫度升高,加劇彈簧片熱疲勞。
2、本次開機,再有彈簧片因質量不佳,導致運行中疲勞斷裂脫落,并有碎片掉落卡在刷架與滑環(huán)之間,發(fā)生機械磨損,滑環(huán)產(chǎn)生明顯磨痕。進一步導致碳刷振動加劇,彈簧斷落,溫度仍無明顯升高過熱,也無火花。此過程時間較短,為本次開機后出現(xiàn),從碳刷出現(xiàn)凹槽磨損總個數(shù)僅為幾個推斷。
3、彈簧片質量不佳,疲勞斷裂脫落,碎片是導致發(fā)電機轉子滑環(huán)發(fā)生機械磨損的主要原因。斷落彈簧食物顯示,斷口不平整,有碎片掉落。
4、碳刷質量不佳,含金鋼沙等堅硬雜質也是導致機械磨損的一個原因。
四、防范措施
1、加強碳刷刷握維護,對彈簧片應定期檢查更換,以防疲勞折斷脫落。
2、每次停機,檢修用壓縮空氣吹掃滑環(huán)表面,以防碳粉積聚及受潮影響絕緣,檢查更換相關碳刷,檢查彈簧力是否足夠,滑環(huán)、碳刷表面光滑程度。
3、大小修期間,更換碳刷引線正負極,減少電腐蝕發(fā)生。為了使磨損均勻一些,對于滑環(huán),因為正環(huán)電流由碳刷流向滑環(huán),碳刷正極性,滑環(huán)負極性,故正環(huán)磨損??;同理,負環(huán)磨損大,故兩環(huán)極性應經(jīng)常調換。
4、運行中加強檢查,清掃更換碳刷,記錄清楚,記錄溫度、振動及碳刷更換情況,現(xiàn)場張貼更換情況記錄表。對溫度異常升高的碳刷用直流鉗表測量電流,確認碳刷電流分配是否平衡,及時調整。
5、碳刷長短符合規(guī)范要求,避免因彈簧壓力不夠,接觸不良而導致碳刷電流嚴重不平衡,甚至出現(xiàn)過熱情形。
五、發(fā)電機滑環(huán)磨損修復
檢查發(fā)電機滑環(huán)發(fā)現(xiàn),靠近兩滑環(huán)中部位置有磨損成W型形狀,必須對#6發(fā)電機轉子滑環(huán)凹凸痕進行處理,研究決定現(xiàn)場采取對發(fā)電機滑環(huán)表面進行車削打磨辦法修復,確?;h(huán)表面光滑平整。
(一)車削前準備工作
1、車削前發(fā)電機要停止運行,為防止汽機大軸彎曲,每次停盤車時間不超過30min,并做好記號,下次停盤車要停在上次的180°位置。
2、停盤車時拆除滑環(huán)小室、滑環(huán)支架并吊離支架平臺。
3、測量刀架尺寸,固定好刀架。采用焊接固定時,必須將地線先焊在臺板上。
4、測量滑環(huán)的橢圓度,確定滑環(huán)的車削深度。
(二)滑環(huán)的車削與打磨
1、利用汽輪機沖轉50±10%rpm,對每個環(huán)分別進行車削,車削時分為粗車和細車,粗車時每次進刀厚度小于0.8mm,細車時每次進刀厚度小于0.2mm,由于滑環(huán)是螺旋式,進刀時要緩慢均勻進行,并一次性進刀完成,中間不能停頓。
2、打磨與拋光:滑環(huán)細車以后,要進行打磨及拋光,先用#0砂布進行粗磨,再用金相砂紙細磨,最后用麻繩進行拋光,為避免將滑環(huán)磨成橢圓,必須用麻繩裹住砂紙有兩人對拉進行,直到拋光為止。
經(jīng)處理后,發(fā)電機轉子滑環(huán)恢復正常光潔度,投入運行后碳刷無明顯可見振動現(xiàn)象,溫度、電流正常。
六、經(jīng)驗教訓
1、風險意識不夠,經(jīng)驗不足,在出現(xiàn)恒壓彈簧片斷裂情況后,簡單處理,未作全面評估,導致缺陷加劇,為后續(xù)修復處理增加難度。
2、運行維修對滑環(huán)電腐蝕發(fā)生缺乏監(jiān)測判斷手段,單順依靠外觀檢查有無火花、溫度是否過熱等常規(guī)途徑進行檢查,對彈簧力是否足夠無明確判斷依據(jù)。
七、結束語
發(fā)電機一旦出現(xiàn)碳刷振動、磨痕明顯現(xiàn)象,立即采取必要措施進行修復處理,即使是細微缺陷,也不能掉以輕心,存在麻痹心理,只有徹底消除隱患,才能確保機組安全運行。